豫光金鉛股份公司制氧廠,KDON(Ar)30000/12000/1000型空分設備(以下簡稱30000m3/h空分設備)是高效節能型空分。采用離心式空氣壓縮機,常溫分子篩凈化,增壓透平膨脹機,填料型上,下塔,四層主冷,全精餾無氫制氬,外壓縮工藝。
1、降負荷現狀介紹
30000m3/h空分設備為多個冶煉系統供氣,用氣特點是用氣點多,用量不穩定,為了減少氧氣的放散率降低能耗,需要對空分負荷進行及時調整。尤其是最低負荷調整,一直處在摸索階段。
1.1 30000m3/h空分設備采用關下塔液氮回流閥降低空分負荷
試產階段 30000m3/h空分設備采用常規的關液氮回流閥的方法進行降負荷操作 ,液氮回流閥從100%關到36%,進塔空氣流量與空壓機排氣壓力變化不大,當回流閥開度小于36%時,主冷二,三層液位出現快速下降,(二,三,四層主冷設置有液位計,一層主冷沒有設置液位計),開始認為是關液氮回流閥操作速度過快,液氮短時間積聚在主冷中,使進入上塔主冷中的液體量短時間不足,破壞動態平衡造成主冷液位下降。隨后把關液氮回流閥的速度放的很慢,依然是液氮回流閥低于36%,主冷二,三層液位就會出現下降。反復試驗幾次都是一樣結果。
分析原因是:下塔頂部的氮氣進入主冷,與主冷中的液氧進行換熱后冷凝。在主冷中從上到下溫差逐漸縮小,冷凝液氮形成的液膜逐漸增厚,到第四層主冷時換熱溫差最小,形成液氮液膜最厚,這造成30000m3/h空分設備第四層主冷的蒸騰能力最差。這導致關液氮回流閥,液氮在第四層主冷中積聚,空壓機排氣壓力與進塔空氣流量變化不大,降負荷效果不明顯。同時由于液氮回流閥的關小,液氮在主冷中積聚,導致回流下塔的液氮量減少,造成打入上塔主冷的液體量減少, 而第一,二,三,四層主冷因為全浸,加上空壓機排氣壓力不變,所以主冷熱負荷沒有改變,主冷液氧蒸發量不變。當進入主冷液體量小于其蒸發量時,第二,三層主冷液位出現快速下降,造成主冷干蒸發,存在極大的安全隱患。所以30000m3/h空分設備不適合采用關下塔液氮回流閥來降低空分負荷。
1.2 30000m3/h空分采用全開液氮回流閥,關空壓機進口導葉,降低空壓機排氣壓力來降低空分負荷
30000m3/h空分采用全開下塔液氮回流閥,用關空壓機進口導葉降低空壓機排氣壓力的方法來降低空分負荷。整個降負荷過程中不需要太大調節,只需要關空壓機進口導葉,使進塔空氣流量與產品氧氣流量相匹配,短時間就能達到變負荷要求,操作簡單,效果明顯。特別適用后續用氣流量波動大的特點,極大的減少氧氣的放散率降低能耗。30000m3/h空分設備一直以來都采用這種方法調節空分負荷。
存在問題是:當空壓機排氣壓力降低至415KP,空壓機排氣量降低至132540m3/h時(因為進塔空氣量流量計顯示誤差太大,該空分一直以空壓機排氣量為參考值)主冷第二,三層液位就會出現快速下降,造成第二,三層主冷干蒸發。
分析原因是:
1)空壓機壓力下降,造成膨脹機效率下降,使空分冷量減少;
2)空壓機排氣壓力降低,使下塔液體打入上塔的動力下降,使液體進入上塔不暢;
3)關空壓機進口導葉后,進塔氣量減少,使主冷冷凝液氮量減少,造成打入主冷的液體量減少;
4)空分負荷降低過程中沒有同比例降低氬系統負荷,液體分配不合理。
由于后續用氣不穩定,為了節能降耗,變負荷比較頻繁。不適合頻繁對工況進行細致調整 。加上空分負荷降低后,空壓機排氣壓力最低已降至416KP,如果繼續降低空壓機排氣壓力,會影響儀表氣供氣壓力與分餾塔進液。這也是困擾30000m3/h不能繼續降低空分負荷的主要原因。
2. 采用提高上塔壓力達到繼續降低空分負荷
后來單位就降負荷存在問題咨詢空分廠家,空分廠家建議采用提高上塔壓力,憋高下塔壓力的方法達到繼續降低空分負荷的目的。
操作原理是:采用提高上塔壓力的方法來提高主冷液氧側溫度,從而縮小主冷換熱溫差,來降低主冷熱負荷。主冷熱負荷降低后,空壓機排氣壓力就會上漲,這樣就有余量繼續關空壓機導葉降低空壓機排氣壓力,從而達到繼續降低空分負荷的目的。
3. 第一次采用提高上塔壓力降低空分負荷的試驗過程
2022年11月16日,后續用氣流量大幅減少,30000m3/h空
分設備在較低負荷下運行。空壓機進口導葉控制在39.5%,空壓機排氣壓力419kp,空壓機排氣量138883m3/h,上塔壓力控制在30.3kp,主冷液氧側溫度-182℃,液氮側溫度-181℃,主冷換熱溫差1℃。
8:24緩慢關小出塔氣體閥門提高上塔壓力,在提高上塔壓力過程中 空壓機排氣壓力也出現緩慢上漲。當上塔壓力由30.3KP升高至38.3kp時,空壓機排氣壓力也緩慢由419KP上漲至439KP。主冷液氧側溫度由-182℃緩慢上漲至-181.5℃,下塔液氮溫度由-181℃緩慢上漲至-180.5℃,主冷換熱溫差維持1℃,保持不變。
緩慢關空壓機進口導葉,降低空壓機排氣壓力。當進塔空氣流量降低至132171m3/h時,下塔液氮純度由0.08ppm快速上漲至滿量程(大于10ppm),主冷液氮側溫度上漲至-179.8℃,主冷換熱溫差擴大至1.4℃。8:55主冷液位出現快速下降,氬系統工況出現不穩定。立即停止試驗,對工況進行恢復,但仍然對工況造成很大影響。
3.1提高上塔壓力,主冷液氧側溫度升高,液氮側溫度也升高的原因分析:
提高上塔壓力,主冷液氧側溫度升高,主冷換熱溫差縮小,冷凝液氮量減少,空氣吃不進,造成空壓機排氣壓力升高,空壓機排氣壓力升高造成主冷液氮側溫度升高,使主冷換熱溫差仍然保持1℃不變。
3.2降低空壓機排氣壓力,下塔液氮側溫度沒有降低反而升高的原因分析:
30000m3/h空分設備處于較低負荷運行,冷凝的液氮量較正常工況時少,繼續關空壓機進口導葉,進塔空氣量更少,主冷冷凝的液氮量也更少,而液氮取出量不變,這導致液氮純度下降,液氮純度下降造成主冷液氮側溫度升高,主冷換熱溫差反而擴大。
30000m3/h空分設備第一次采用這種降負荷操作,沒有這方面操作經驗。此前一直把降負荷的重心放在主冷液位上,忽略負荷降低對液氮純度的影響,加上操作速度太快,幅度太大,試驗以失敗告終。但也從這次降負荷操作過程中積累一些經驗教訓。
4. 第二次提高上塔壓力降低空分負荷的試驗
2023年8月11日后續用氣單位檢修一個月,大量氧氣放空。30000m3/h空分設備在較低負荷運行,空壓機壓力控制在420kp,空壓機排氣量控制在137000m3/h。為了降低能耗,單位決定在不開大空壓機進口導葉的條件下,將膨脹量提高至最大,多產液氧,減少氧氣的放散率。但空壓機排氣壓力已經很低,如果不開空壓機導葉的情況下,增大膨脹量勢必會使空壓機排氣壓力更低。綜合考慮后決定采用提高上塔壓力,憋高下塔壓力,為增大膨脹量提供條件。
8月13日9:30,緩慢將上塔壓力由32kp提高至33.5kp,空壓機排氣壓力由420kp上漲至424kp,然后緩慢將膨脹量提高至最大。為了減少增大膨脹量對工況的影響,全開污氮旁通閥。同時對主塔工況與氬工況進行調節,經過3天的試運行,工況穩定。
雖然在不開空壓機導葉的條件下,將部分放空的氧氣轉化成液體,但還是有大量的氧氣放空,加上夏季氣溫高,空壓機進口導葉還有54%的開度,還有降負荷的余量。 為了繼續降低空分能耗,30000m3/h空分設備計劃繼續采用提高上塔壓力,憋高空壓機壓力的方法降低空分負荷。 吸取上次試驗失敗的教訓,操作過程一定要慢,幅度一定要小,同時關注液氮純度變化并及時調整。
4.1 第二次試驗過程
8月17日,緩慢將上塔壓力由31.6kp升高至32.9kp,空壓機排氣壓力由417kp緩慢上漲至421kp,然后緩慢關空壓機進口導葉,空壓機排氣壓力由421kp降低至417kp,空壓機排氣量由137400m3/h降低至134000m3/h左右。運行一段時間后,下塔液氮純度出現下降,立即停止降負荷操作,稍關液氮節流閥,調節下塔液氮純度。并對主塔工況與氬塔工況進行適當調整。經過兩天的試運行,工況穩定。
8月19日,將上塔壓力由31.5kp升高至33kp,空壓機壓力由417kp上漲至422kp,主冷液氧側溫度由-182℃上漲至-181.9℃,主冷換熱溫差縮小至0.9℃。(以往低負荷主冷換熱溫差最低1℃)緩慢關空壓機進口導葉,將空壓機排氣壓力下降至417kp,空壓機排氣量減少至132500m3/h。以往當空壓機排氣量減少至這個氣量時,主冷液位就會出現下降。為了防止意外發生,立即停止降負荷操作。并對主塔與氬塔工況進行適當調整。經過一段時間的試運行,主冷液位正常,主塔工況與氬塔工況穩定。
8月25日,繼續采用這種方法降低空分負荷,空壓機排氣量降低至131100m3/h,主冷換熱溫差0.9℃,經過一段時間的試運行,主冷液位正常,主塔工況與氬塔工況穩定。
由于進塔氣量的減少,主冷冷凝液氮量減少,液空節流閥開度已降低至5~6%。雖然采用關液氮節流閥能保證下塔液氮純度,如果繼續降低空分負荷,液氮量勢必滿足不了上塔精餾需要。因為工況已經出現污氮含氧明顯上漲,液體產量明顯下降。為了防止意外發生,影響后續用氣,停止降負荷試驗。
4.2試驗分析
以往降負荷空氣量低于132500m3/h,主冷液位就會出現下降,這次降負荷空氣量減少至131100m3/h仍能維持主冷液位不下降 分析原因是:
(1)增大膨脹量,液體量增大;
(2)增大膨脹量,主換冷區上移,進下塔介質含濕量增大,上升蒸汽量減少,主冷蒸發量減少;
(3)為了維持氬塔工況穩定,操作過程中降低了氬系統負荷,使進入氬系統的液體量減少;
(4)主冷的換熱溫差縮小。
主冷換熱溫差縮小的原因分析:
(1)操作中膨脹量最大,同時空分負荷較低,這造成氬塔工況極不穩定。為了維持氬塔工況穩定,氬餾分控制較低,氧氣純度控制比以往高,這造成主冷液氧側溫度升高;
(2)以往低負荷工況,上塔壓力控制在29~31kp,這次降負荷過程中上塔壓力控制在31.5~33kp,上塔壓力升高造成主冷液氧側溫度升高。
(3)操作過程中對下塔液氮純度控制較好,同時下塔壓力跟降負荷前一致,這些使主冷液氮側溫度沒有升高。
結束語
通過這次降負荷試驗,證明采用全開液氮回流閥,關空壓機進口導葉降低空壓機排氣壓力,配合提高上塔壓力,憋高下塔壓力,同時注意液體的合理分配,能讓30000m3/h空分設備負荷進一步降低。但采用這種降負荷操作需要通過長時間細致調節,適合長時間低負荷運行。很多空分到夏季會出現空壓機排氣低的現象,可以嘗試這種操作方法來應對。