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低溫液體泵的故障原因以及排除方法

   2010-06-27 中國空分網(wǎng)阿杰746
導(dǎo)讀

 一、低溫液體泵的故障原因及排除方法 :原因1、泵開動后,出口壓力升不上      &nb

 

一、低溫液體泵的故障原因及排除方法

原因1、泵開動后,出口壓力升不上

         ⑴葉輪旋轉(zhuǎn)方向不符。

         ⑵泵未充分予冷,泵內(nèi)有氣體。

         排除1:

        ⑴電機(jī)輸入線兩相接線對調(diào)

原因 2、泵的揚(yáng)程或流量不足。

        ⑴電機(jī)轉(zhuǎn)速不足。

        ⑵葉輪或管道淤塞。

        ⑶由于密封氣壓過大,有過量的氣進(jìn)入泵內(nèi)。

         排除2:

         ⑴增加轉(zhuǎn)速。     ⑵清洗。        ⑶調(diào)節(jié)密封氣壓力。

原因3、液體吸不上,指示壓力劇烈跳動

        ⑴管道閥未開或管道阻力大。

        ⑵管道漏。

        排除3

         ⑴打開或清洗。      ⑵修理

原因 4、電機(jī)溫升高。

        ⑴電機(jī)毛病。

        ⑵葉輪口環(huán)已擦。

        ⑶迷宮密封已碰擦。

         排除4:

         ⑴電工修理。        ⑵調(diào)整間隙。         ⑶調(diào)整間隙。

原因 5、突然停車

         ⑴密封氣壓力低連鎖。

          ⑵軸承內(nèi)卡死。

         排除5:

          ⑴調(diào)整壓力。      ⑵清洗或更換。  

原因 6、發(fā)生振動或噪音

          ⑴機(jī)身與轉(zhuǎn)子不同心。

          ⑵泵進(jìn)口壓力過低或其它原因而產(chǎn)生氣蝕。

          ⑶運(yùn)動件與固定件產(chǎn)生摩擦

          ⑷轉(zhuǎn)子零件松動。

        排除6:

          ⑴調(diào)整      ⑵調(diào)整壓力,放氣。    ⑶校正    ⑷檢

 二、 幾起液體泵事故分析

    (2)因氬泵出口管頂部開裂,停車檢修后,再啟動,發(fā)現(xiàn)氬泵運(yùn)行不久,壓力就掉下來,加溫反吹后,再啟動,仍是如此,把Ⅱ塔塔釜液體全排凈,重新積液,氬泵仍不能正常運(yùn)行。最后扒氬泵小保冷箱,去掉進(jìn)口過濾器網(wǎng),問題得以解決。分析認(rèn)為,Ⅱ塔內(nèi)進(jìn)入珠光砂的原因是:氬泵出口管頂部開裂,停車后,漏進(jìn)珠光砂,再流到粗氬Ⅰ塔頂部,加溫時通過餾分氣管道流進(jìn)粗氬Ⅱ塔。

    (3)氬泵密封氣開始選用壓力氮氣,不久發(fā)現(xiàn)密封系統(tǒng)混合氣排放管有液體排出,分析認(rèn)為密封氣堵塞,用微量水分析儀分析壓力氮氣,發(fā)現(xiàn)含水量近1000PPm,這些水是由于活塞氮壓機(jī)冷卻水鋼套不嚴(yán)密漏進(jìn)的,問題原因得以找到。密封氣改用儀表空氣后,氬泵運(yùn)行正常。

    (4)首次改造,采用取消精氬塔流程,精液氬中微量氮純度一直不合格,懷疑是密封氣滲漏造成的,研究決定密封氣改用氬泵出口壓力氬,結(jié)果精液氬仍不合格,密封氣又改回儀表氣。最后進(jìn)行二期改造,增設(shè)精氬塔后,精液氬合格。

    (5)今年8月初,正在運(yùn)行的東氬泵發(fā)現(xiàn)漏夜,改用西氬泵,啟動時,轉(zhuǎn)速只能調(diào)到2900轉(zhuǎn)/分,泵出口壓力為0.58Mpa左右,液體打不上粗氬Ⅰ塔頂部。電工咨詢廠家后,重新調(diào)試變頻器,轉(zhuǎn)速達(dá)到3600轉(zhuǎn)/分,泵出口壓力升為0.8Mpa,液體可順利打入Ⅰ塔頂部。

  三、 液體泵突停對空分系統(tǒng)的影響

    正確的倒泵操作是:對備用泵進(jìn)行予冷、啟動,如第五項“離心式液體泵的啟動”所述進(jìn)行,須注意的是,因為予冷要消耗一定的含氬98%左右粗液氬,去粗氬Ⅰ塔頂部調(diào)節(jié)閥會自動關(guān)小,粗氬Ⅰ塔的回流比降低,使粗氬純度變壞,微量氧上升,因此,予冷時要相應(yīng)降低粗氬產(chǎn)量,以保持純度穩(wěn)定。另外備用泵啟動好后,立即停運(yùn)行泵,注意要保證去粗氬Ⅰ塔流量穩(wěn)定,不要大幅波動,否則會影響主塔工況。

 
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