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空分化學性爆炸機理及防爆措

   2010-06-23 中國空分網(wǎng)阿杰702

2  空分防爆措施
    由于空分裝置在運行過程中存在著諸多 不安全因素和危險性,為確??辗盅b置的安 全運行,降低烴類物質(zhì)進入液氧中的可能 性,加強監(jiān)控手段,我們堅持實行“六關(guān)” 管理。
2.1 抓住空氣來源關(guān)
    空分裝置的原料就是大氣,大氣質(zhì)量的 好壞直接關(guān)系著主冷液氧中烴類的變化。我 廠空分裝置所處地理位置不好,被三個化工 裝置包圍,空氣質(zhì)量較差,尤其是刮北風時 能明顯聞到一股有機物氣味,通過液氧的離 線、在線分析也可以發(fā)現(xiàn)烴類物質(zhì)的上升趨 勢。為此我們采取的措施是:
    (1)建立了大氣質(zhì)量監(jiān)測,每周分析一 次;
    (2)設(shè)立了風向標,隨時掌握四季風向 的變化,遇到刮北風時,我們加強監(jiān)護,及 時排放液氧;
    (3)由總廠調(diào)度室制定了《周邊裝置緊 急排放聯(lián)系制度》,如有其它裝置不正常排 放,及時通知調(diào)度,調(diào)度再通知車間,加強 液氧分析監(jiān)護;
    (4)對相鄰的環(huán)氧裝置富含烴類物質(zhì)的 循環(huán)氣排放口進行移位,由原來的100米移 到165米處。
2.2 把住空氣壓縮關(guān)
    從空分裝置的流程來看,進入分餾塔系 統(tǒng)的空氣來源于空壓機系統(tǒng),在此過程中就 不可避免的存在潤滑脂,這些油脂是非常危 險的,因為液氧中的油脂能附著在主冷的翅 片上形成油膜,當油膜達一定厚度時,它將 與不飽和烴、氮氧化物和氧氣的混合物在低 溫下起化學反應生成靈敏度較大的可燃物, 這些可燃物一旦遇火源就會發(fā)生爆炸。另外 空氣中的灰塵等雜質(zhì)被帶人分餾塔中也是危 險的,一是它可以在板式換熱器中堵塞;二 是進入分餾塔中的固體懸浮在液氧液面上, 摩擦產(chǎn)生靜電打火,這就形成了引火源。為 了避免這些物質(zhì)的進入,我們采取以下措 施:
    (1)在空氣吸人口增加了卷簾過濾器和 干袋式過濾器,濾掉雜質(zhì)和灰塵,確??諝?干凈;
    (2)空壓機軸封采用石墨環(huán)密封無油潤 滑,確保空壓機出口空氣不帶油;
    (3)空壓機設(shè)置了自保聯(lián)鎖和在線振動 監(jiān)測系統(tǒng),可以隨時記錄第一觸發(fā)聯(lián)鎖點, 確??諌簷C的正常運行,防止因頻繁開停機 而將油脂或雜質(zhì)帶人系統(tǒng)。
2.3 加強空氣凈化關(guān)
    壓縮后送來的無油、干凈的空氣中含有 大量水、乙炔、甲烷、二氧化碳、乙烷、乙 烯、丙烯、碳四等物質(zhì),這些物質(zhì)在凈化過 程中要盡量脫除:水分和二氧化碳帶人冷箱 就會造成凍堵;不飽和烴在分子篩中能大部 分被吸附,飽和烴不易被吸附就會帶人分餾 塔內(nèi),為了使這些物質(zhì)降低到最低程序,我 們采取了如下措施:
    (1)水洗塔設(shè)置了高、低液位聯(lián)鎖,防 止在除沫器損壞或空壓機異常的情況下,水 洗塔的液位失控而使空氣中帶水;
    (2)由于在水洗塔中循環(huán)直接與空氣接 觸,它不但降低了壓縮空氣的溫度,而且通 過洗滌可清除掉空氣中的酸性物質(zhì),這樣若 循環(huán)水中存在油類或烴類物質(zhì),則會將這些 物質(zhì)帶人系統(tǒng),為此我們對循環(huán)水質(zhì)每8小 時分析一次,確保外界雜質(zhì)無法進入系統(tǒng)。 同時為了防止在總廠的循環(huán)水場出現(xiàn)問題時 影響空分裝置的正常運行,我們又增設(shè)了獨 立的循環(huán)水場,專供水洗塔使用。
    (3)增設(shè)了一臺制冷機組,確??諝獬?塔溫度由原來的25℃下降到12℃以下,這 樣使空氣中含水量大大下降,有效地提高了 分子篩對烴類和二氧化碳的吸附能力,出分 子篩的空氣中二氧化碳含量基本趨向于零。
    (4)根據(jù)我們所處環(huán)境的實際情況,對 分子篩吸附器內(nèi)13X分子篩和氧化鋁的裝 填量進行調(diào)整,在確保露點≤-70℃的情況 下,適當減少氧化鋁量,這樣通過增加分子 篩裝填量提高了對烴類及二氧化碳的吸附能 力,最大限度地減少烴類及二氧化碳帶人分 餾塔中;
    (5)分子篩出口設(shè)置了二氧化碳在線檢 測儀,隨時檢測空氣中二氧化碳的變化情 況,防止因二氧化碳超標引起設(shè)備凍堵。離 線通過對出分子篩的空氣露點分析,確保水 含量不超標。
2.4 強化深冷分離關(guān)
    空分裝置的最危險點是分餾塔部分,由 于分子篩對飽和烴基本不吸附,這樣烴類物 質(zhì)就會帶人餾塔中,對安全生產(chǎn)造成極大的 威脅,為了確保主冷的安全運行,我們采取 了以下措施:
    (1)主冷凝蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)設(shè)計為防爆型, 特殊結(jié)構(gòu)防止烴類析出堆積在翅片的某些部 位上,使局部烴類超高。目前,各國通過對 主冷爆炸的研究,一致認為由于空分主冷凝 蒸發(fā)器中液氧的不斷沸騰、蒸發(fā),使可燃物 在此濃縮積聚,且摩擦沖擊最強烈,所以容 易在主冷中形成爆炸中心,通過采用新型防 爆結(jié)構(gòu),可最大限度地降低其爆炸的可能;
    (2)主冷板式單元采用全浸式操作,防 止烴類析出發(fā)生危險;
    (3)增設(shè)了1%液氧連續(xù)排放,使主冷 液氧始終保持部分更新,防止烴類積聚增 濃;
    (4)增大液氧吸附器的能力,增加其脫 炔和脫極性有機物的能力,并定期按規(guī)程進 行再生;
    (5)設(shè)立了在線分析儀,分別對主冷液 氧中甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烯、丙 烷、碳四和總烴八個組分進行檢測,各檢測 數(shù)據(jù)每9分鐘循環(huán)一次,可隨時監(jiān)測液氧中 烴類的變化;另外離線有直接法和濃縮法兩 種形式的色譜分析,做到每8小時分析一 次。通過在線法、離線直接法、離線濃縮法 三種分析方法對比,更準確地掌握液氧中的烴類動態(tài),確保裝置安全運行。

 
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