摘要:本文介紹了60000Nm3/h空分在變工況操作時(shí)由于操作失誤造成的一起粗氬塔嚴(yán)重氮塞的過(guò)程,重點(diǎn)闡述了事故發(fā)生的原因與處理方法。
關(guān)鍵詞:粗氬塔、氮塞、回流比
1. 事故經(jīng)過(guò)
2. 事故原因淺析
造成這次粗氬塔但塞的主要原因是各班組為了提高液氬產(chǎn)量、維持液氬純度,長(zhǎng)期維持氬餾分偏高運(yùn)行,使粗氬冷凝器氮逐漸聚集,當(dāng)班操作人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和氮賽后處理不及時(shí)。
2.1產(chǎn)品氧氣純度過(guò)低的原因
氮賽處理不及時(shí),處理“氮賽”工況時(shí),將上塔氬餾分抽取量減的過(guò)低過(guò)快,沒(méi)有控制好粗氬Ⅰ塔的回流比,使粗氬Ⅰ塔底部液體回流上塔過(guò)多過(guò)快,最終使上塔底部液氧濃度降得過(guò)低過(guò)快,產(chǎn)品氧氣純度跌至98.2%。
2.2 粗氬塔“氮塞”的原因
粗氬塔產(chǎn)生“氮塞”的直接原因就是上塔氬餾分的含氮量超標(biāo),塔氬餾分的抽料口是固定不變的,當(dāng)上塔富氬區(qū)沿塔板上、下變化時(shí),氬餾分抽出的物料組分也隨之發(fā)生變化。當(dāng)上塔的氧氣純度下降的過(guò)低,使上塔的富氬區(qū)嚴(yán)重下移,造成氬餾分中的含氮量過(guò)高,直接造成這次粗氬塔“氮塞”事故。
3. 事故處理方法
9:45分粗氬塔底部液位LIC5702緩慢波動(dòng)上漲,至10:30分漲至
逐步開(kāi)大粗氬放空閥FV5712閥增大粗氬氣的放空量,在氮塞嚴(yán)重時(shí)可全開(kāi)FV5712和V5764放空,但粗氬II塔粗氬純度仍然在下降,并且趨勢(shì)較快,操作人員應(yīng)該立刻關(guān)閉粗氬液化器和精氬塔調(diào)節(jié)閥LV5710和LV5711停止精氬塔工作,保持塔內(nèi)正壓,繼續(xù)開(kāi)大V5712閥粗氬全部放空,以最短的途徑將粗氬塔頂部的氮排出塔外,待粗氬純度AI5705值不再有下降趨勢(shì),反而有上升趨勢(shì)時(shí),逐步減少粗氬的取出量,此時(shí)粗氬冷凝器液位上漲較快,應(yīng)逐漸緩慢關(guān)小LV5701,控制粗氬冷凝器液位和粗氬Ⅰ塔回流比,調(diào)節(jié)工藝氬泵的負(fù)荷維持粗氬Ⅱ塔底部液位,以避免粗液氬過(guò)多過(guò)快進(jìn)入上塔污染上塔底部液氧產(chǎn)品
(1) 適當(dāng)減少產(chǎn)品氧氣的取出量,同時(shí)根據(jù)下塔液空純度關(guān)小液氮調(diào)節(jié)閥FV5003閥,合理控制好上、下塔的回流比,將主冷液氧液位控制較低,盡快使產(chǎn)品氧氣純度AI5102合格。
(2) 適當(dāng)減少上塔氬餾分的取出量,但操作幅度不要過(guò)大,合理控制好粗氬I塔的回流比,防止粗氬I塔底部回上塔的液體量過(guò)多,致使上塔工況進(jìn)一步惡化,氧氣純度下降過(guò)低。
(3) 適當(dāng)控制氬餾分8%-12%,使氬餾分中含氮量不能偏高,維持粗氬塔工況,優(yōu)先保證主塔工況
(4) 利用精氬塔余氣排放閥V5751閥和LV5705閥門將精氬塔內(nèi)壓力控制在20——40KPa,防止外界濕空氣倒吸塔內(nèi),發(fā)生精氬塔“堵塞”事故。
4. 總結(jié)
通過(guò)這次異常工況的發(fā)生與處理,個(gè)人認(rèn)為操作人員應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)參數(shù)來(lái)提高產(chǎn)量,在生產(chǎn)中應(yīng)時(shí)時(shí)保持清醒的頭腦,認(rèn)真監(jiān)視各項(xiàng)參數(shù)變化、精心操作,同時(shí)培養(yǎng)員工預(yù)見(jiàn)工況變化趨勢(shì)和綜合分析判斷問(wèn)題的能力,對(duì)空分設(shè)備工況的正常運(yùn)行起著非常重大的作用。
作者:石興平,男,2010年畢業(yè)于蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院
郵箱;sxp201314@163.com
注:以上內(nèi)容僅為個(gè)人觀點(diǎn),才疏學(xué)淺難免出現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)大家批評(píng)指正。