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化產回收中煤焦油質量波動的原因

   2022-06-14 互聯網中國空分網
導讀

導致甲苯不溶物含量增加的原因分析配合煤的水分較低,粉碎細度較大,使得系統游離碳成分驟增。在焦爐操作不穩定、裝煤量不足以及集氣管吸力較大的情況下,隨煤氣進入集氣管的煤塵和多孔碳顆粒物質中,有部分物質的視密度小于焦油的相對密度,而在焦油氨

導致甲苯不溶物含量增加的原因分析

配合煤的水分較低,粉碎細度較大,使得系統游離碳成分驟增。在焦爐操作不穩定、裝煤量不足以及集氣管吸力較大的情況下隨煤氣進入集氣管的煤塵和多孔碳顆粒物質中有部分物質的視密度小于焦油的相對密度 ,而在焦油氨水的浸潤充塞下,其視密度增加至與焦油十分接近,并分布于焦油中,給焦油的 澄清分離帶來困難。

導致焦油粘度及密度增大的因素分析

在煉焦配合煤性質穩定的情況下,煉焦操作及加熱制度的變化,會對煉焦化學產品的質量和產率產生較大影響。結焦時間調整后,在煤料條件不變的情況下,煉焦溫度的提高,使炭化室爐墻溫度升高,初次產物的二次熱解程度相對增大,其結果是焦油中的酚類及中性油類的產率降低 , 而萘、蒽 、瀝青的產率增加 ,焦油的密度增大,游離碳的含量增高,焦油粘度增加。

炭化室裝煤量不足對焦油質量的影響

裝入炭化室的煤量不足導致焦爐爐頂空間增大。這樣,爐頂空間溫度便升高,煤氣在爐頂空間停留時間延長,加深了煉焦化學產品的二次熱解程度,焦油產品的質量和產率都受到一定程度的影響。

刮渣操作對焦油質量產生的影響

在焦爐正常生產情況下,兩臺刮渣槽可滿足生產需求。但在焦爐生產不穩定、特殊情況下,荒煤氣中的焦油渣、灰分、粘性物成倍增加后,兩臺刮渣槽運行遠遠不能滿足工藝要求,導致刮渣效率低。再加上渣泵抽渣次數少、時間短等因素,將使焦油氨水分離槽中的焦油渣不能及時有效地抽出,從而使焦油渣分離效果差,使得油質量發生變化。

其它因素對焦油質量的影響

高壓氨水泵出口設計壓力≤2 .8 MPa,但實際操作中有時達到3.8MPa。焦爐實行無煙裝煤時,由于高壓氨水泵壓力過高,在爐內產生負壓過大,使荒煤氣中煙塵、煤粉、焦粉大增,這些固相物質最終混入冷凝液,進而進入焦油中。

 
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