積極縮短停工時間,能有效降低停車過程中能耗。為此,該部工藝方面提前完成、優化了停車方案,充分利用低溫液氧泵、膨脹機新增氮氣加溫流程等投用技改設施,積極壓縮空分停車時間。6日氣化及下游裝置停車后,及時停用低壓氮氣,改由高壓氮氣減壓至低壓氮氣管網,為停小氮壓機提供條件;同時進行調整,保證主塔工況的前提下,提前降低氬系統負荷,為氬系統停運贏取時間;連夜對2000m3液氮后備系統的液氮泵進行調試、消缺,協調各用氮單位降低氮氣至該液氮泵可供范圍內,進一步縮短了空分整體停車時間。
至3月8日8點,空分具備冷態保壓停車條件。空分專業技術人員倪進革現場指導班組,嚴格按照優化停車方案實施,僅用了1個小時完成膨脹機、氧泵停運,空分冷態保壓停車耗時不到3個小時,比之前停車耗時減少了近5個小時。煤氣化聯合裝置總體停車時間也因此大幅縮短,僅約41小時,創下歷史最短紀錄。因縮短停工時間,停工消耗大幅降低,僅蒸汽消耗就節省近十余萬元。
同時,該部嚴把安全環保關,在停車過程中精心操作,嚴格監控,加強風險識別和防范措施等落實,在關鍵指標控制、外排操作等關鍵環節上緊盯不放,全面實現了煤氣化裝置安全綠色停車。
按此次化肥檢修網絡,3月6日停工后落實各項交出工作,積極做好各項消缺計劃交接,安排空分系統停車,全面鋪開檢修任務。本次檢修以氣化裝置S1501檢修及氣化爐消缺為主要矛盾線,初步計劃195項檢修任務。11日開工率近50%,完成消缺項目6項。
在檢修期間,該部堅持“應修必修、修必修好”的原則,嚴把“安全、質量、環保”要求,積極抓好主矛盾線,動員檢修參戰人員“取消休假時間、每天提前半小時上班、每天七點半召開檢修協調會、每天八點前進入檢修工作狀態、按項目進度加班加點”,緊湊、高效地投身檢修工作中,確保檢修工期及檢修質量。此外,在加強與檢修單位的配合合作基礎上,組織安全督察小組強化現場監管力度,積極落實檢修現場票證管理,集中時間辦理各項作業票,打好檢修施工中的“安全牌”、“質量牌”、“環保牌”、“效率牌”,確保實現“綠色檢修”、“優質檢修”。(劉潔)